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伺服和步進電機運行產生位置偏差的原因分析

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2023/11/20

眾多應用案例中,提煉整理出最常見的偏位原因及對策,用以幫助設備廠家調試人員快速定位問題、采取各種適宜措施提高設備抗干擾性、為設備正確接地保證正常運行。

規律性偏位

問題一:做往復運動,往前越偏越多(少)

可能的原因1:脈沖當量不對

問題分析:無論是同步輪結構還是齒輪齒條結構,都存在加工精度誤差。運動控制卡(PLC)并沒有設置準確的脈沖當量。例如上一批同步輪電機旋轉一圈設備前進10mm,這批同步輪大一點電機轉一圈前進了10.1mm,就會導致該批機器每次運行比以前的設備多走1%的距離。

 

解決方法:出機前用機器畫一個盡可能大幅面的正方形,然后用尺去量實際尺寸,對比實際尺寸和控制卡設置尺寸之間的比例,然后將其加入控制卡運算,反復進行三次之后就會得到一個比較準確的值。

可能原因2:脈沖指令的觸發沿與方向指令的電平變換時序沖突

問題分析:驅動器要求上位機發出的脈沖指令的沿與方向指令電平變換有一定時序要求。而部分PLC或運動控制卡編程時沒滿足這種要求(或者其自身的規則不符合驅動器的要求),導致脈沖和方向時序并不能滿足要求而偏位。

解決方法:控制卡(PLC)軟件工程師將方向信號提前。或者驅動器應用技術人員更改脈沖沿計數方式。

 

問題二:運動過程中電機在固定點抖動,過該點后能正常運行,但少走一段距離

可能的原因:機械裝配問題

原因分析:機械結構在某個點阻力較大。由于機械安裝的平行度、垂直度或設計不合理的原因導致設備在某個點阻力較大,步進電機的力矩變化規律是速度越快力矩越小,很容易在高速段卡死,速度降下來卻能走過去。

解決方法:檢查機械結構出現卡死的原因,是該處摩擦阻力大還是滑軌裝得不平行等。

步進電機力矩不夠。由于終端客戶出現提速或者加大負載的要求,導致原本能滿足要求的電機在高速力矩不夠,從而發生高速段堵轉的現象。解決方法可以通過驅動器設置更大輸出電流或者在驅動器允許電壓范圍內提高供電電壓,或更換更大轉矩的電機。

問題3:電機往復運動來回均沒走到位且偏移量固定

可能的原因:皮帶間隙

原因分析:皮帶與同步輪之間存在反向間隙導致,往回走會存在一定量的空程。

解決方法:如運動控制卡具有皮帶反向間隙補償功能,可利用之;或者繃緊皮帶。

 

問題4:切繪軌跡不重合

可能的原因1:慣量過大

原因分析:平板切繪機噴墨過程由光柵控制,掃描式運動,切割時走插補運動,兩者軌跡不重合是因為,類似設備X軸小車慣量較小且由光柵定位,噴繪位置準確,而Y軸龍門結構慣量較大,電機響應性差,插補運動時Y軸跟隨性不好導致軌跡部分偏位。

解決方式:增加Y軸減速比,使用陷波功能提高伺服驅動器剛性以解決該問題。

可能的原因2:刀和噴頭重合度沒調好

原因分析:因為切繪機刀和噴頭都裝在X軸小車上但是兩者有坐標差,切繪機上位機軟件能調整這個坐標差做到刀和噴頭軌跡重合,如果沒調好,切繪軌跡會整體分離。

解決方法:修改刀和噴頭位置補償參數。

問題5:畫圓成橢圓

可能的原因:XY軸平臺兩軸不垂直

原因分析:XY軸結構,圖形偏位例如畫圓成橢圓,正方形偏位成平行四邊形。龍門結構X軸與Y軸不垂直時會導致該問題。

解決方法:調節龍門架X軸與Y軸垂直度可以解決該問題。

 

非規律性偏位

問題:運行過程中不定期出現偏位,偏位具有偶然性,偏位多少不確定

可能的原因1:干擾原因導致電機偏位

原因分析:非周期性偏位大部分因為干擾導致,少部分因為運動控制卡發出的窄脈沖或者機械結構松動引起。

解決方法:如果干擾出現的比較頻繁,則可以利用示波器監控脈沖頻率確定干擾發生的時間進而確定干擾源,移除或者使脈沖信號遠離干擾源能解決部分干擾。如果干擾出現的比較偶然,或者難以確定干擾源位置或電氣柜已固定難以移動,則可以考慮采用以下措施來解決問題:

備注:常見的干擾源包括變壓器、線圈式繼電器、變頻器、電磁閥、高壓電線等。規劃電氣柜的時候應避免信號線靠近這些干擾源,信號線與高壓供電線宜分不同線槽布線。

可能的原因2:脈沖串出現窄脈沖

原因分析:客戶運動控制卡發送脈沖串占空比較小或過大,出現窄脈沖,驅動器識別不了,導致偏位。

 

解決方法:查找控制器出現這種問題的原因,是脈沖接口問題,還是軟件算法問題。

可能的原因3:機械結構松動

原因分析:連軸器、同步輪、減速機等用頂絲固定或螺絲夾緊的連接件在快速沖擊場合運行一段時間可能出現松動,導致偏位。用鍵和鍵槽配合固定的同步輪則注意鍵和鍵槽之間是否存在間隙,齒輪齒條結構則注意兩者之間的配合間隙。

解決方法:關鍵部分、受力大的結構螺絲一定用彈墊、而且螺絲或頂絲宜涂覆螺絲膠。電機軸與聯軸器盡量用鍵槽連接。

可能的原因4:濾波電容過大

原因分析:濾波電容過大,普通RC濾波器截止頻率是1/2πRC,電容越大截止頻率越小,一般驅動器脈沖端電阻為270歐姆,103陶瓷電容構成的RC濾波電路截止頻率為54khz,頻率高于此會因為幅值衰減過大而導致部分有效信號無法被驅動器正確檢測到,最終導致偏位。

解決方法:加濾波電容時需要核算脈沖頻率、一定要保證最大通過脈沖頻率滿足要求。

 

可能的原因5:PLC或者運動控制卡最大脈沖頻率不夠高

原因分析:一般PLC允許輸出最大脈沖頻率為100kHz,運動控制卡根據其發脈沖芯片不一樣差異較大,特別是普通單片機開發的運動控制卡可能會因為脈沖頻率不夠高導致偏位。

解決方法:假如上位機最大脈沖頻率有限,為了保證速度,可以適當降低驅動器細分,以保證電機轉。

Tags:伺服控制,伺服,步進電機,位置偏差  
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